日前,金鉬集團化學分公司員工成功實施網帶爐平衡桿改造,僅將平衡桿向機頭方向移動20厘米,就一舉解決了困擾生產多時的滾輪軸斷裂難題,年可創效10余萬元。
網帶爐作為生產高純三氧化鉬的主體設備,直接決定著最終產成品的品質。以前,網帶爐在運行中頻頻發生機尾引動滾輪軸斷裂事故,造成網帶爐經常“趴窩”,成為困擾生產的一道難題。而且高純產品主要外銷,市場需求量較大,每次等廠家維修好需要5天時間,嚴重影響了產品產量。
為盡快解決這一問題,該分公司生產六區三班員工集思廣益,通過對斷裂部位的深入分析,最終確定是因為網帶平衡桿的位置距網帶爐機尾引動滾輪太近,兩者間距過小,造成網帶邊緣的鏈條和網帶平衡桿之間相互碰撞,網帶稍有褶皺,鏈條立即與網帶平衡桿卡死,從而造成引動滾輪軸扯斷。隨后,他們將網帶平衡桿向機頭方向移動了20厘米,這樣以來,既保證了網帶的平衡,又避免了和網帶鏈條的碰撞。改造實施以來,再沒發生一起引動滾輪斷裂事故,僅此一項改造,每年可為公司帶來直接經濟效益10余萬元。